超稠油井加热系统应用报告
某超稠油井井深5200m,井口密封压力105MPa,原油粘度极高,常温下呈块状,无法正常举升,传统热采方式热效率低、能耗高,且无法实现油层原位加热,开采难度极大。为实现该超稠油井的高效开采,现场采用科莱斯KMI大功率电磁感应加热系统,通过油层原位加热降粘,改善原油流动性,实现顺利举升。
一、超稠油井工况特点
该超稠油井原油沥青质含量高,粘度大,井下温度低,原油流动性极差,常规举升方式无法将原油举升至地面;同时,井深大、井口压力高,对加热设备的耐温、耐压性能要求极高,需实现油层原位加热,避免原油在举升过程中因温度降低再次凝固。
二、加热系统配置与技术优势
针对该超稠油井的工况特点,科莱斯定制了300kVA KMI大功率加热系统,下入1800m耐高温、耐高压加热管缆,加热功率达3000W/m,采用电磁感应加热技术,直接对油层介质进行原位加热,实现油层温度升高、原油粘度降低。
加热管缆采用825特种合金材质,耐温可达500℃,耐压140MPa,适配超深井、高压工况,且抗拉强度高,可耐受井下复杂环境的拉伸、挤压;搭配KTC中频控制系统,实现50-1000Hz无级调功,精准控制油层加热温度,避免过度加热造成的能源浪费,同时支持远程监控与故障预警,确保系统稳定运行。
超稠油井开采指标对比
| 项目 | 改造前 | 改造后 |
| 原油粘度(井下) | 极高,呈块状 | 显著降低,流动性良好 |
| 井口出液温度 | 14℃ | 80℃ |
| 日产油量 | 无法正常举升,日产为0 | 稳定在120桶/天 |
| 能耗水平 | 无有效开采,能耗无意义 | 合理可控,较传统热采节能25%以上 |
三、应用效果总结
KMI大功率加热系统投运后,该超稠油井实现顺利试采,日产油量稳定在120桶/天,解决了超稠油井举升困难的行业痛点。系统运行过程中,温度控制精准,设备稳定可靠,未出现任何故障,且能耗合理,较传统热采方式大幅节能。此次应用证明,科莱斯KMI大功率加热系统可有效适配超稠油藏、超深井、高压等复杂工况,为超稠油藏的高效开发提供了全新的技术路径,具有广泛的推广应用价值。