厄瓜多尔TNW-1 35MPa潜油泵井井口密封案列

TNW-1潜油泵井复产增效案例

TNW-1 KOW系统配置

加热管缆 (T缆)2100m
井口密封压力35MPa
KOW系统功率150kVA
频率50 ~ 1000Hz
井深3457m
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项目背景

本井为稠油井,因举升过程中原油降温、黏度剧增,导致电潜泵举升困难,被迫停井,无任何收益。

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解决方案

下入2100米加热T缆,配合地面智能恒温控制系统,为井筒提供持续热量,保障原油流动性,实现无人值守高效生产。

经济效益对比:从停井到盈利

140桶
日产油量
¥7.6万
日净收益
¥2734万
年创造收益

从停井到年创收2700万:KOW技术盘活厄瓜多尔TNW-1稠油井

摘要: 本文介绍了一项在厄瓜多尔TNW-1稠油井成功实施的KOW智能井筒加热项目。该井此前因稠油在举升过程中黏度剧增,导致电潜泵(ESP)负荷超载、举升困难,最终被迫停井,成为零收益的“沉睡资产”。通过部署KOW系统,将井口出液温度从32℃提升至79℃,成功解决了流动性难题。应用后,该井不仅恢复了日产140桶的稳定生产,而且在扣除电费成本后,每年可为业主创造高达2734万元的经济收益,充分展示了KOW技术在盘活难动用稠油储量和创造巨大经济价值方面的决定性作用。


1. 项目背景:稠油举升难题导致的“沉睡资产”

位于南美洲厄瓜多尔的TNW-1井是一口典型的稠油井,采用电潜泵(ESP)进行人工举升。稠油的最大特点是其黏度对温度极为敏感。在地下深处,地热使原油保持着较好的流动性。然而,当ESP将原油向上泵送时,流体在数千米的井筒中行进,与较冷的井壁和地层发生热交换,温度逐渐降低。

对TNW-1井而言,这种降温效应是致命的:

  • 黏度剧增: 原油温度的下降导致其黏度呈指数级增长,流动性急剧恶化。
  • 摩阻增大: 高黏度流体在管壁上产生巨大的摩擦阻力,这股阻力直接作用于ESP上。
  • ESP超载: 为克服巨大的摩阻,ESP必须以更高的出口压力工作,导致其电机负荷、能耗和磨损急剧增加,最终无法正常运行。

最终,由于举升系统无法应对高黏度带来的挑战,TNW-1井被迫关停,成为一口有储量、无产量的“沉睡资产”,前期的钻完井投资无法获得回报。

2. 解决方案:精准热力管理,保障全井筒流动性

针对该井的核心症结,KOW智能井筒加热系统提供了一套精准、高效且自动化的解决方案。其目标非常明确:在原油从井底到井口的全程中,通过补充热量,使其始终保持在低黏度、易于流动的温度区间。

  • 深部加热: 将2100米长的复合铠装加热T缆下入井筒,覆盖了主要的降温井段,从根源上抵消热量损失。
  • 智能控制: 地面安装的智能恒温控制系统,能够根据预设的井口温度目标,自动调节加热功率,实现“不多加热、也不少加热”的精细化能源管理。
  • 无人值守: 整套系统可实现全天候自动化运行,无需现场人员值守,尤其适合于人力成本高昂或地理位置偏远的国际项目,显著降低了运营成本。

3. 应用成效:技术突破带来巨大经济回报

KOW系统投运后,TNW-1井的生产状况发生了根本性转变。井口出液温度从32℃稳定提升至79℃,确保了整个井筒内的原油都处于低黏度状态,ESP运行平稳,油井恢复了正常生产。其经济效益的转变更是惊人。

评估维度 安装KOW系统前 安装KOW系统后
生产状态 停井 正常生产
日产油量 0 桶/天 140 桶/天
日均总收益 0 元/天 78,400 元/天
系统运行电费 0 元/天 2,454 元/天
日均净收益 0 元/天 约 75,946 元/天
年创造价值 0 元 2734 万元

上表清晰地显示,KOW系统不仅是一项技术投资,更是一项高回报率的商业决策。它将一口零收益的井转变为一个强大的利润中心,投资回报周期极短。

4. 结论

厄瓜多尔TNW-1井的成功案例,是KOW智能井筒加热技术在全球范围内解决稠油开采难题的典范。它证明了通过主动、智能的热力干预,可以有效克服因高黏度导致的生产瓶颈,将原本不具备经济开采价值的“沉睡资产”成功盘活。该案例为全球范围内面临类似挑战的稠油、重油油田,提供了一条技术可靠、经济效益显著的解决方案路径。

关键词:厄瓜多尔, 稠油, 电潜泵(ESP), KOW系统, 井筒加热, 黏度控制, 停产井复产, 经济效益分析