超稠油105MPa井口密封案列

105MPa超稠油井成功启用案例

YQ***井 KOW系统配置

加热管缆 (T缆)1850m
井口密封压力105MPa
KOW系统功率300kVA
频率50 ~ 1000Hz
井深5500m

项目背景

本井为超稠油井,因超高沥青质含量,井下原油呈块状固态,无法试采,油井钻成后即被封存。

解决方案

将复合铠装加热T缆下入井深1850米,通过大功率持续加热,将固态沥青质融化为可流动的液态。

试采成功!

井口出液温度从 14℃ 提升至 80℃,成功启用了一口原本无法生产的超稠油井。

KOW电加热技术:实现超高沥青质稠油井“从0到1”的生产突破

摘要: 本文介绍了一项应用KOW智能井筒加热技术,成功启用一口因超高沥青质含量而无法试采的超稠油井(YQ***井)的突破性案例。该井井深5500米,压力高达105MPa,其井下原油因物性极端而呈固态块状,常规技术手段束手无策。通过部署大功率井筒加热系统,将井口出液温度从14℃剧增至80℃,成功将固态沥青质融化,打通了生产通道,实现了该井的首次成功试采。此案例证明,KOW技术是解锁非常规、难动用稠油储量的关键使能技术。


1. 项目挑战:钻遇“固体油藏”,常规技术失效

YQ***井位于超稠油油区,其面临的挑战是油气开采领域最为棘手的问题之一。钻井完成后,勘探数据显示该井储量潜力巨大,但井下的情况却极为严峻:

  • 极端的原油物性: 井下原油的沥青质含量超乎寻常,导致其在储层温度和压力下并非液态,而是呈现出类似沥青的块状、半固态甚至固态。
  • 完全丧失流动性: 在这种状态下,原油无法在地层压力下流动至井筒,任何常规的试采、抽汲或举升方法都宣告无效。
  • “零产量”困局: 最终,这口耗费巨大投资钻探的深井,因“无法试采”而被迫关停,成为一口无法转化为产量的“沉睡资产”。

如何将这“固态”的宝贵资源转化为可流动的“液态黄金”,是启用该井、乃至盘活整个区块储量的核心技术瓶颈。

2. 解决方案:以强大热能融化“顽石”

面对这一极端挑战,唯一的解决路径就是通过外部能量输入,从根本上改变井筒内原油的物相。KOW智能井筒加热系统,凭借其大功率、高效率和精准控制的特点,成为了攻克这一难题的理想选择。

  • 大功率热力注入: 针对井下巨大的“冷凝块”,方案配置了300kVA的大功率地面系统,确保有足够的热量输入来融化固态沥青质。
  • 精准深度覆盖: 将1850米长的加热T缆部署至关键井段,对固结区域进行集中、持续的加热,确保热量能有效传递。
  • 核心目标: 方案目标并非简单的“降粘”或“防蜡”,而是进行“物相转变”——将固态原油直接融化为可流动的液态,实现从“0”到“1”的突破。

3. 应用成效:成功唤醒“沉睡资产”

KOW系统投运后,强大的热能开始在井筒中积聚。经过持续加热,监测数据显示井口温度出现了惊人的变化,从初始的14℃一路攀升至80℃。这一巨大的温升成功融化了井筒内的固态原油,生产通道被成功打通。

评估项目 应用前状态 应用后状态
井下原油形态 块状固态/半固态 液态可流动
生产能力 无法试采,产量为零 试采成功,油井被启用
井口出液温度 14℃ (初始) 80℃ (稳定生产)
资产状态 沉睡资产 (Stuck Asset) 生产资产 (Producing Asset)

最终,该井成功实现了首次试采,标志着KOW技术将一口不可能生产的油井转变为了一口有价值的生产井。这不仅仅是一次技术应用,更是对一类难动用储量开发模式的成功探索。

4. 结论

YQ***井的成功案例,是KOW智能井筒加热技术在极端开采条件下的卓越性能展示。它证明了对于超稠油、高沥青质等物性极差的油藏,主动、强效的井筒加热是解锁其产能的必要手段和关键技术。该技术的成功应用,为全球范围内类似的难动用重油、稠油资源的经济有效开发,提供了极具价值的范例和信心。

关键词:超稠油, 沥青质, 固态原油, KOW系统, 井筒加热, 无法试采, 使能技术, 从0到1