KL***井 KOW系统配置

天然气水合物堵塞井复产案例

KL***井 KOW系统配置

加热管缆 (T缆)1000m
井口密封压力105MPa
KOW系统功率150kVA
频率50 ~ 1000Hz
井深3880m
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项目背景

该井因井筒生成天然气水合物而堵塞,高压工况下无法注化学药剂,机械通井后迅速复堵。在无有效开采方式下,已停井长达8年。

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解决方案

将复合铠装加热T缆下入井深1100米,通过地面智能恒温系统为井筒提供稳定热源,防治水合物生成,实现系统自动控制、无人值守。

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应用效果

井口出液温度从14℃提升至42℃,水合物堵塞问题彻底解决。停产8年的气井恢复正常生产,井筒再无堵塞。

每年为甲方创造收益
3537.8万元
实现日产气10万m³,日收益10万元,成功将停产井转化为高收益资产。

KOW电加热技术成功复产停产8年高压水合物堵塞井

摘要: 本文介绍了一项利用KOW智能井筒加热系统,成功将一口因天然气水合物堵塞而停产长达8年的105MPa高压气井恢复生产的案例。该井此前因常规化学与物理手段均告失效而被迫关停。通过在井下1100米部署加热T缆,系统将井口温度从14℃提升至42℃,有效消除了水合物生成的条件。此举不仅使气井重获生机,实现了10万m³/d的稳定产量,更在扣除运营成本后,预计每年为业主创造超过3537万元的经济收益,为盘活同类“沉睡”资产提供了关键技术支持和极具价值的实践范本。


1. 项目背景:停产八年的“沉睡资产”

天然气水合物(Gas Hydrates)是在特定温度和压力条件下由水和天然气分子形成的冰状固体,是深水、高压气井开发中公认的“流动杀手”。本案例中的KL***井,井口压力高达105MPa,正是水合物生成的典型高危井。在生产过程中,井筒内频繁形成水合物堵塞,导致生产中断。

面对此难题,项目方曾尝试多种传统解堵方案:

  • 化学药剂注入: 因井口压力过高,常规的防聚剂、抑制剂难以有效注入到目标井段。
  • 物理/机械通井: 采用连续油管等物理方式疏通后,由于井筒温压环境未变,水合物会迅速再次生成,导致井筒在极短时间内复堵,无法维持连续生产。

在所有常规手段均无法提供有效、持续的解决方案后,这口极具潜力的气井被迫关停,一停就是8年,成为了一笔无法产生效益的“沉睡资产”。

2. KOW解决方案:从根源进行热力学干预

KOW系统的核心理念是“主动预防”而非“被动处理”。通过对井筒进行主动、精确的热管理,改变水合物生成的温压条件,从而从根本上解决问题。该方案具体部署如下:

  • 井下加热系统: 将1000米(方案设计下深1100米)的特种复合铠装加热T缆下入井筒内的水合物易生成段。该电缆专为井下高温、高压、腐蚀环境设计,确保长期运行的可靠性。
  • 地面智能控制: 配备一台150kVA的智能控制柜,它能自动调节输出功率和频率(50-1000Hz),确保井筒温度精确维持在水合物生成临界点之上,同时最大限度地优化能耗。
  • 无人值守运行: 整套系统实现全自动化运行,无需人员现场干预,极大降低了运维成本和地面作业的安全风险。

3. 应用成效:技术突破与巨大的经济回报

3.1 技术效果:彻底告别水合物堵塞

系统启动后,监测数据显示井口出液温度从之前的14℃稳定提升并保持在42℃。这一温度远高于该压力下的水合物相平衡温度,使得水合物失去了形成的条件。结果是,井筒内的堵塞问题被彻底根除,停产8年之久的气井顺利恢复了正常、稳定的生产。

3.2 经济效益:唤醒价值,创造奇迹

该项目的成功不仅是技术的胜利,更创造了惊人的经济价值。我们将该井的运营状况进行了对比:

评估项目 安装KOW系统前 安装KOW系统后
生产状态 停产 (无产出) 正常生产
日产量 0 m³ 100,000 m³
日毛收益 0 元 100,000 元
日运营成本 (电费) 0 元 1,728 元
年净收益 0 元 约 3537.8 万元

数据显示,通过KOW系统,一口零收益的停产井被成功激活,转变为一个每年能创造超过3500万元净收益的高效益资产,投资回报率极高。

4. 结论

KL***井的成功复产,强有力地证明了KOW智能电加热技术在处理高压气井水合物堵塞问题上的决定性优势。它不仅解决了困扰行业多年的技术瓶颈,更展示了盘活存量“沉睡”油气资产的巨大潜力。对于全球范围内面临类似挑战的油气田,此案例提供了一套技术可靠、经济高效、安全环保的标准化解决方案。

关键词:天然气水合物, 气井复产, KOW系统, 井筒加热, 停产井, 经济效益, 流动保障